高耗退火爐在球墨鑄鐵管行業(yè)造成熱耗高的原因主要有工藝不合理造成球鐵管在爐內(nèi)的熱含增量偏大、爐子熱效率低和燃料的選用不合理等。針對這幾個方面,對退火爐進行了多次改造,并制定了相應的措施,使噸管能耗顯著降低,節(jié)能效果顯著。球墨鑄鐵管退火爐是球墨鑄鐵管生產(chǎn)的重要設備,由于爐型較大,長度在36m以上,寬度約8m,爐門較多,冷卻段又要進行強制性冷卻,因此爐子熱量損失大,熱耗高,能源浪費嚴重。
1、降低球墨鑄鐵管在退火爐內(nèi)的熱含增量
球墨鑄鐵管在退火爐內(nèi)的熱含增量主要由球鐵管在爐內(nèi)加熱的溫度和球鐵管的入爐溫度決定,因此降低球鐵管在爐內(nèi)的熱含增量主要是降低退火溫度和提高球鐵管的入爐溫度。
2、合理制定不同管徑的退火溫度
球墨鑄鐵管的退火溫度愈低,就愈節(jié)省燃料,但是球鐵管的退火工藝規(guī)定退火爐加熱段爐氣溫度為1050~1100℃,保溫段爐氣溫度為960 ~1000℃,為了確保球鐵管的退火質(zhì)量,在工藝允許的條件下,應盡量按照下限進行爐溫控制,特別是小口徑的管子可以適當降低加熱段爐氣溫度。
3、提高球鐵管的入爐溫度
在生產(chǎn)過程中,充分利用上一工序結(jié)束時物料的余熱是節(jié)約能源的一個重要途徑。根據(jù)理論計算,球鐵管加熱到1000℃,在600℃入爐與25℃入爐相比噸管能耗降低320000kJ,可節(jié)約焦爐煤氣約20m3或者重油8kg。鑄管公司退火爐的退火能力約是現(xiàn)有離心機生產(chǎn)能力的2倍,為此采取了間歇式集中退火的辦法。在退火爐管子上線時保證連續(xù)退火的前提下規(guī)定熱管先入爐,縮短熱管的傳輸時間,使半數(shù)管子的入爐溫度由環(huán)境溫度提高到600℃左右。從而提高了管子熱送比率和入爐溫度,節(jié)能效果顯著。
4、提高退火爐的熱效率
對于連續(xù)式球鐵管退火爐來說,其退火工藝較特殊,爐體較長,跨距較大,而且急冷段又采取了強制性冷卻,因此熱效率較低。對于結(jié)構已經(jīng)確定的退火爐,要提高爐子的熱效率,只有從退火爐的操作來實現(xiàn)。
5、確定合理的加熱溫度和退火時間
球墨鑄鐵管的退火工藝要求退火溫度不宜過高,退火時間也不宜過長,這對于節(jié)約能源以及減小球鐵管的變形是很有利的。但是退火溫度和退火時間是相互制約的,降低退火溫度就要增加退火時間;縮短退火時間就要提高退火溫度,否則就會大大降低球鐵管的延伸率。針對這種情況,根據(jù)以往的經(jīng)驗,在滿足退火工藝要求而又不使管子變形超差的條件下,確定了不同規(guī)格的球鐵管在退火爐加熱段的退火溫度和退火時間。
6、加強爐前操作,合理組織燃料燃燒
正確的組織燃料燃燒,在保證燃料完全燃燒的前提下,盡可能地降低空氣系數(shù)是提高退火爐熱效率的有效方法。在空氣系數(shù)逐漸大于11的過程中,爐膛廢氣溫度逐漸降低,同時廢氣量逐漸增大,廢氣帶走的熱量逐漸增加,爐子的熱效率就隨之降低;相反,當空氣系數(shù)逐漸小于 1.1時,造成燃料不完全燃燒,廢氣中的可燃成分增加很快,廢氣帶走的化學熱增加很快,爐子的熱效率也逐漸降低。為了節(jié)約能源和減少因不完全燃燒造成的煙氣污染,要求爐前操作工精心操作,杜絕只調(diào)燃料不調(diào)空氣或只調(diào)空氣不調(diào)燃料的操作。特別是加熱段的重油燒嘴,盡量做到不冒黑煙,不出“黑筋”,不飛“雪花”,使重油、霧化風、助燃風達到較好的配比。
7、正確控制爐膛壓力
球鐵管退火爐進出料爐門大,兩側(cè)爐墻小爐門多,共22個,吸風和溢氣很難避免,容易造成熱量的大量損失。減少吸風和溢氣的重要方法就是合理地調(diào)整爐膛壓力。由于鑄管公司的退火爐設計排煙能力不夠,又沒有爐壓測量裝置,因此在操作上就要求抽煙機前蝶閥全部打開增加排煙能力,降低爐膛壓力;爐兩側(cè)的小爐門正常使用時確保關閉;進料爐門的隔熱簾和出料爐端的升降式保溫爐門要根據(jù)不同的管徑隨時調(diào)整,以減少爐氣外溢造成的熱量損失。
8、提高煙氣的余熱利用
煙氣預熱空氣可以增加爐膛的熱收入,降低燃料的用量,達到節(jié)能的目的。鑄管公司退火爐的煙氣余熱利用主要是預熱助燃空氣,但原設計煙道熱量散失很大,換熱器前的煙氣溫度只有650℃左右,空氣預熱溫度只有90℃左右,效果很差。針對這種情況,進行了煙道改造,用石棉板和粘土磚重新砌筑。改造后空氣的預熱溫度提高到了270℃左右,不僅利用了余熱,還改善了重油的燃燒狀況,節(jié)能效果十分顯著。
9、選用低成本燃料
鑄管公司的退火爐起初采用柴油作為燃料,噸管消耗柴油約為65kg左右,燃料成本相當高。1995年將燃料改為重油,噸管消耗重油約為80kg,噸管可節(jié)約成本35元左右,按年產(chǎn)量50000t球墨鑄鐵管計算,每年可節(jié)約成本約175萬元。2001年初,鑄管公司引入了焦爐煤氣,但由于焦爐煤氣量的限制,只在退火爐保溫段和緩冷段進行了煤氣代替重油的改造,改造后噸管消耗重油約為45kg,消耗煤氣約為22m3,噸管可節(jié)約成本26元左右,每年可節(jié)約成本130多萬元。從兩次燃料的變化來看,節(jié)能效果都十分顯著。